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不惧高温 “焙烧”技能

来源:火狐体育手机网页版登录    发布时间:2024-01-06 17:18:08

细节:

  电解铝阳极,高温焙烧而成,其质量直接关乎铝水的质量。我国铝业广西分公司炭素厂阳极焙烧车间出产班长廖雄,27年来据守一线,不惧高温、不断研究,处理多项出产难题,经过自主立异助力企业提质降耗,在焙烧出高质量阳极炭块时,也将自己“焙烧”成有色金属职业技能能手、全国技能能手。

  2019年,炭素厂阳极焙烧车间的出产线上,一批阳极炭块呈现不明原因的裂缝。“阳极质量达不到要求,低于1个百分点要影响本钱15—20元。”工人们赶忙请来廖雄查找原因。

  凭仗丰厚的工作经历,廖雄很快判定,裂缝是炭块靠火道墙太近导致受热不均而发生的。在接下来长达3个月的时刻里,廖雄带领团队经过现场盯梢、探究和实验,先后提出调整矫正编解组护栏、丈量优化多功能天车夹具偏摆等多项改进办法,焙烧块靠墙废块率由月装炉数的0.31%下降到0.13%,促进车间降本增效68.8万元。

  关于出产上的“绊脚石”,廖雄从不退让,不处理不罢休。他经过改进烟气净化系统空提机喇叭口替换办法,使喇叭口寿数从3个月前进到9个月;他规划制造的炉室安全防护网和安全带挂架,下降空炉室安全危险总值达14%;他规划制造的“蜈蚣形”火道墙结焦整理设备,减少了阳极氧化烧损,一年防止经济损失约60万元。

  从一名普通工人到技能能手,廖雄并不满足于处理出产难题,他带领团队展开技能攻关、优化工艺流程,为企业提质降耗作出更大奉献。

  他带领班组展开“下降焙烧块天然气单耗”技能攻关,经过对结尾要素剖析,逐层对天然气走漏、天然气热值动摇大、1P升温曲线不合理等要素对症结影响程度做多元化的剖析,提出一系列改进办法,促进车间天然气单耗大幅度下降,发明经济效益149.57万元。

  经过现场详尽调查,结合焙烧工艺改变和天然气特性,他将本来的“快速移炉法”升级成“节能移炉法”,每次移炉时刻从本来的45分钟缩短到30分钟,大大下降康复温度时的燃气消耗量,折合年化经济效益约25万元。

  他继续优化焙烧关键技能升温曲线控制,每天与技能人员蹲在高温炉前坚持不断、重复实验调整,定时评价优化曲线,终究构成最优升温曲线。这个控制办法的使用,减少了火道温度差,防止炭块呈现裂纹,前进了阳极质量。

  “进厂今后,师傅一点点没有保留地教授技能,我的技能和理论水平有了很大前进。”进入阳极焙烧车间没多久的焙烧工刘波,对廖雄的技艺和人品都非常敬服。27年来,廖雄从始至终坚持着积极进取的心态,注重技能传承,期望更多年轻人像他相同坚持对技能寻求的热心。

  2010—2019年,先后有9名大学生分配到他的班组练习,他把自己把握的技能、经历一点点没有保留地教授给他们,这些大学生的理论、技能水平前进飞快,其间一人代表公司参与“中铝杯”国家级二类技能大赛铝电解工(阳极炭素焙烧方向)技能交锋取得第一名。

  2019年,第十三届“我国铝业杯”全国技能大赛技能交锋期间,廖雄以教练身份辅导选手备战练习,解读理论知识,教授现场操作技能,科学拟定练习办法,终究所带的选手在决赛中过关斩将包办了前三名。